Debes conocer la historia para no repetirla… Refineria de BP. Texas, 2005 / You must know the story so as not to repeat it … BP Refinery. Texas, 2005

Seguridad de Proceso

Revisa el análisis de por qué y cómo ocurrieron grandes incidentes de Seguridad de Proceso.

Los incidentes de Seguridad de Proceso afectan las Personas, el Medio Ambiente y los Equipos

Bhopal (India): Una fuga de isocianato de metilo causó la muerte de más de 10.000 personas tan solo la primer semana.

Refineria de BP. Texas, 2005

Video de CSB sobre el incidente de Texas de 2005 (mira el Video con subtítulos en Español).
La explosión e incendio de la Refinería BP de la Ciudad de Texas, la tragedia con el mayor número de víctimas fatales en propiedades no residenciales, ocurrida en 2005. La contra explosión del motor de una camioneta encendió un líquido hidrocarburo inflamable y el vapor proveniente de una ventilación atmosférica de la unidad de isomerización (ISOM).

En este video se puede analizar claramente que eran requeridos varios puntos:

– Tener un supervisor experto de reemplazo que apoyara al operador de refineria.
– Calibrar apropiadamente el sensor de nivel de la torre.
– Verificar que la alarma de HIGH HIGH se activara apropiadamente. No conocemos si en esta torre se habían hecho trabajos de Alarm Management (aplicación de la ISA 18.2), cuyas mejores practicas indican que la alarma de HIGH HIGH se elimine, y se deje tan solo la alarma de HIGH, con PRIORIDAD ALTA.
– Tener indicacion en la misma HMI de los flujos de entrada y salida de la torre, para que el operador pueda establecer con simples sumas y restas si se está acumulando material en la torre ó no.
– Un sistema de Deteccion y Diagnostico de Fallos pudo haber ayudado para analizar la alta presión en la cima que se presentó a las 12:41 pm, y recomendar otras acciones diferentes a abrir el venteo de la torre.
– Detectar el Fallo de la alarma de Alto Nivel del tanque de purga.
– La valvula de control automatico de nivel de la torre (salida) se dejo bloqueada durante el arranque, y cuando se habilitó, calentó el líquido de entrada a la torre que ya estaba inundada.

Lee en español el Boletín mensual del Process Safety BEACON

Process Safety Beacon – December 2017 – Spanish | AIChE http://snip.ly/3pd7g

Process Safety Beacon – November 2017 – Spanish | AIChE http://snip.ly/a8zkx

Process Safety Beacon – October 2017 – Spanish | AIChE. Gerenciamiento de Alarmas. Comparte http://snip.ly/rxxky

Contáctanos para ayudarte a incrementar la Seguridad de Proceso

Tus instalaciones industriales se encuentran cerca a un casco urbano?
Desconoces los estándares internacionales ISA 84, IEC61508, IEC61511, ISA 18.2, API754?
Manejas productos tóxicos o explosivos?
Tus procesos manejan condiciones operacionales altamente peligrosas?Si la respuesta a estas preguntas ha sido SI. Necesitas que hagamos Video Conferencia para asesorarte en cómo incrementar la Seguridad de Procesos en tu planta. Oprime el botón de Contáctanos más arriba, y escoge tu canal favorito.
Revisa los cursos VIRTUALES y PRESENCIALES de nuestro Programa AUTOMATIZACION DE SITUACIONES ANORMALES. Solicítalos!
http://auroratech.com.co/cursos/ASA/
Un abrazo

Process Safety

Review the analysis of why and how large incidents of Process Safety occurred.

Process Safety incidents affect People, the Environment and Equipment

Bhopal (India): A leak of methyl isocyanate caused the death of more than 10,000 people just the first week.

BP Refinery. Texas, 2005

CSB video about the Texas incident of 2005.
The explosion and fire of the BP Refinery in Texas City, the tragedy with the largest number of fatalities in non-residential properties, occurred in 2005. The counter-explosion of the engine of a truck ignited a flammable hydrocarbon liquid and steam from an atmospheric ventilation of the isomerization unit (ISOM).

 

In this video it can be clearly analyzed that several points were required:

– Have an expert replacement supervisor to support the refinery operator.
– Properly calibration of the tower level sensor.
– Verify that the HIGH HIGH alarm will activate properly. We do not know if in this tower they had done Alarm Management works (application of ISA 18.2), whose best practices indicate that the HIGH HIGH alarm is eliminated, and only the HIGH alarm is left, with HIGH PRIORITY.
– Have an indication in the HMI of the input and output flows of the tower, so that the operator can establish with simple addition and subtraction if material is accumulating in the tower or not.
– A system of Fault Detection and Diagnosis could have helped to analyze the high pressure at the top that was presented at 12:41 pm, and recommend other actions to open the vent of the tower.
– Detect the Failure of the high level alarm of the purge tank.
– The automatic level control valve of the tower (output) was blocked during start-up, and when it was enabled, it heated the inlet fluid to the tower that was already flooded.

Read the monthly BEACON Process Safety Bulletin

Process Safety Beacon – December 2017 –  AIChE https://www.aiche.org/ccps/resources/process-safety-beacon/201712/english

Process Safety Beacon – November 2017 –  AIChE https://www.aiche.org/ccps/resources/process-safety-beacon/201711/english

Process Safety Beacon – October 2017 –  AIChE. Alarm Management. Share  https://www.aiche.org/ccps/resources/process-safety-beacon/201710/english

Contact us to help you increase Process Safety

Are your industrial facilities close to an urban center?
Do you not know the international standards ISA 84, IEC61508, IEC61511, ISA 18.2, API754?
Do you handle toxic or explosive products?
Do your processes handle highly dangerous operational conditions? If the answer to these questions has been YES. You need us to do Video Conference to advise you on how to increase Process Safety in your plant. Press the Contact Us button above, and choose your favorite channel.

Check the VIRTUAL and FACE-TO-FACE courses of our ABNORMAL SITUATIONS AUTOMATION Program. Request them!
http://auroratech.com.co/courses/ASAenglish/


A hug
Carlos Agudelo, PhD
Director – AuroraTech
email: director@auroratech.com.co

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *